问题——掘进现场支护材料“找不到、拿不准”的矛盾长期存在。锚索作为巷道支护的关键材料,规格多、使用频次高。此前,长春兴煤业部分掘进工作面存在锚索堆放随意、不同长度混放等情况,作业人员多凭经验和目测取料,容易拿错长度:取短需二次补打支护,影响工序衔接并增加用工;取长则可能因不匹配而闲置,造成浪费。现场“反复确认、来回翻找”的低效环节,成为制约掘进效率和现场管理的痛点。 原因——存放标准与可视化识别不足,叠加作业节奏快、交接频繁。掘进任务紧,支护材料要随用随取。若缺少统一摆放规则和清晰标识,在粉尘、光线变化等井下环境中仅靠肉眼区分长度,误判风险明显增加。同时,材料管理长期依赖口头交代和经验记忆,遇到人员更替或临时调整,差错更易发生。多重因素叠加,导致锚索管理难以做到源头防错。 影响——看似小环节,却同时牵动安全与效率。锚索规格用错会直接带来返工,占用有效掘进时间,影响采掘接续;材料闲置和重复领用抬高成本,增加库存压力。更关键的是,支护是安全生产的基础环节,取用不顺造成支护节奏被打乱,容易引发现场组织混乱和额外安全风险。如何把“事后纠偏”前移为“事前预防”,成为班组管理的现实课题。 对策——一线自主改造,让标准“看得见、用得上”。针对上述难点,长春兴煤业综掘队立足现场,自主设计并在井下实施改造:利用粗螺纹钢筋焊接成型,快速制作可视化锚索存放架并投入使用。存放架通过锚杆可靠固定在煤帮,兼顾承载能力与稳定性;整体分为四个独立层位,对应常用四种长度,并配套颜色标签与数字标识,形成“颜色识别+规格数字”的双重提示。四层分别存放3.2米、3.6米、4.0米、4.4米锚索,作业人员按任务单提示即可快速定位、直接取用,减少翻找与测量环节,取料流程更简洁、动作更集中。 成效——用数据检验改进效果。现场反馈显示,新架投用后,锚索取用平均用时明显缩短,综合效率提升约25%,原先平均约20分钟的取料与确认流程压缩至15分钟以内。更重要的是,连续3个月统计显示,因规格拿错导致的补打支护实现“零发生”,有效减少返工和非计划作业。分类存放也让不同规格“各归其位”,材料员可结合日耗动态补给,仓储积压有所下降,周转效率提升。识别规则固化到现场设施后,管理从依赖经验转向依靠标准,班组协同更加顺畅。 前景——以精益改进夯实安全与效率基础。业内人士指出,煤矿提质增效往往来自对细节的优化。可视化锚索架虽是一次“小改小革”,但说明了把精益管理落到作业端、把问题解决在现场的思路。下一步,长春兴煤业将围绕掘进运输、材料配送、工序衔接等环节继续挖掘改进空间,推动更多可复制的工具化、标准化做法落地,形成从“点上改进”到“面上推广”的路径,以更稳定的现场管理能力提升安全保障水平和生产组织效率。
安全生产与提质增效,往往从细节见成效;把锚索“放得清楚、取得准确”,看似只是一次小改造,却说明了现场治理从粗放向精细的转变。以一线需求推动改进、用标准流程固化成果,才能让“少返工、少等待、少浪费”成为班组的日常,在优化中把高质量发展的基础打得更稳。