一、问题:轨道衡反复失灵,发运计量受阻 煤炭外销流程中,轨道衡负责对满载列车进行动态称重,其数据直接作为煤炭结算依据,地位举足轻重。然而,徐矿集团姚桥选煤厂储运车间的轨道衡长期被一个问题困扰:固定铁轨用的传统道夹板频繁磨损变形,导致称重系统反复失灵,精煤的正常发运和计量结算因此受到严重影响。 据储运车间主任王德款介绍,每天三趟满载列车通过,对铁轨固定件形成巨大冲击。传统道夹板强度不足,长期受压后容易变形,一旦变形,轨道衡区段的铁轨就会与两侧引轨挤压贴合,无法正常下沉,传感器采集不到有效信号,称重功能随之失效。"精煤发出去却称不了重,直接影响经济效益,这个问题必须解决。"王德款说。 二、原因:旧有设计难以适应重载工况,常规维修路径走不通 问题的根源在于传统道夹板的材质和结构设计无法满足高频重载的实际需求。检修人员现场勘查后发现,铁轨上原有的螺丝固定孔因长期受冲击已严重移位,孔位错开后单独换夹板已无法实现。若要彻底解决,唯一的常规方案是将轨道衡区段的整组铁轨全部更换,但施工周期长、难度大,材料成本也大幅增加。 这让检修团队陷入两难:继续用旧件,称重失灵的问题会周而复始;全面换轨,代价太高,还会打乱生产节奏。面对此困境,姚桥厂检修团队决定跳出常规思路,从装置结构设计层面寻求突破。 三、对策:自主研发新型固定装置,三维锁定铁轨 技术攻关随即展开。研发团队围绕"提升强度、优化结构、分散应力"三个方向反复试验改进,最终形成了一套全新的铁轨固定装置方案。 该装置由立式夹板、防滑块、压板定位块三个核心部件组成,构成"下卡、中夹、底锚"的三维固定体系。防滑块采用高强度16号锰钢板制成,卡嵌于铁轨底部定位孔,防止基础位移;压板定位块选用30号厚钢板,通过螺栓与基础预埋件紧固连接,提供稳定的底部锚固力;立式夹板以10号钢板制成,梯形立面紧贴铁轨腰部,对铁轨形成侧向约束,既能分散列车通过时的冲击力,又避免应力集中造成局部损伤。三个部件焊接为一体,结构简洁牢固。 机电车间技术员张衍军表示,装置投用后,每当列车驶过,三个部件协同发力,有效控制了铁轨的纵向窜动与横向位移,确保轨道衡在列车通过全程中正常运作,称重数据稳定可靠。 四、影响与前景:获得专利授权,为同类企业提供参考 目前,该铁轨固定装置已获国家实用新型专利授权。这一成果从根本上解决了姚桥厂轨道衡长期存在的称重失灵问题,保障了煤炭外销计量的准确性,也为同类企业在轨道衡维护改造上提供了可借鉴的技术路径。 这一案例也说明,基层技术人员在生产实践中发现问题、解决问题的能力不容小觑。来自一线的"小发明",往往有着切实的推广价值。
轨道衡是装车线上的一个节点,却牵动着计量公正与运营效率两条主线。把关键部件做扎实、把核心环节做可靠,是对一线智慧的尊重,也是传统产业提质增效的现实路径。用创新补短板,让每次称重更精准、每趟发运更顺畅。