扎根一线攻坚克难,中国一拖基层质量管理小组连摘央企质量大奖——以数据说话、以实践立信——为制造业基层质量改进树立可复制样本

当前,制造业竞争日益激烈,市场对产品可靠性和稳定性的要求不断提高,产品质量已成为装备企业保持竞争力的关键。作为国内重要的农机装备制造企业,中国一拖多品种生产、复杂工序衔接的背景下,仍面临一些共性挑战:部分零部件关键尺寸波动、设备与工装状态变化导致的精度风险,以及经验式处理方式容易引发重复返工。如何将质量改进真正落实到生产一线,把“发现问题”转化为“解决问题”,成为企业管理的重点。 从实际生产来看,质量问题往往并非单一因素造成,而是工装参数、刀具状态、设备磨损、作业方法等多因素叠加形成的系统性偏差。若缺乏统一的方法论和闭环机制,问题可能在班组间“转移”,甚至在产量压力下被暂时掩盖。为此,中国一拖将基层质量改进纳入制度化管理,制定质量管理小组(QC小组)对应的办法,明确组建、运行、评价和成果固化要求,并通过公司级评审与“质量信得过班组”等活动,形成“有标准、有评比、有交流”的长效机制,引导员工以数据和流程为依据,用验证代替猜测。 两项获奖成果从不同环节展现了基层质量改进的价值。在动力输出壳体加工环节,2024年一季度壳体/合件合格率为98.25%,质量波动直接影响装配效率和交付稳定性。QC小组通过抽样分析发现,Φ90孔超差问题占比高达84.68%,成为主要矛盾。在拨叉加工环节,某型号拨叉合格率曾长期停留在94.97%,其中⊥|0.1|A尺寸超差占不合格项的82.11%,成为批量生产的瓶颈。若不及时解决这些问题,将增加返修成本、导致工序积压、降低质量一致性,甚至影响企业在供应链中的信誉和议价能力。 针对动力输出壳体孔径超差问题,团队按照“选题—调查—目标设定—原因分析—对策实施—效果巩固”的流程展开攻关。经过多轮试验验证,锁定三大关键原因:液压夹具夹紧力过大导致工件变形、刀具崩刃引发尺寸偏差、设备主轴轴承磨损影响加工精度。团队采取针对性措施:将夹紧力调整至1—2MPa区间;恢复切削液冷却以减少刀具磨损;及时更换超标轴承并加强点检。2024年8月至11月,壳体/合件合格率稳定在99%以上,年直接净效益达24.47万元,同时节约钢铁资源12.96吨、减少二氧化碳排放4.1吨,实现了质量提升与绿色制造的双赢。该成果荣获第八届中央企业QC成果发表赛二等奖。 针对拨叉尺寸超差问题,QC小组通过树图分析,发现刀具刃磨不规范、夹具卡爪干涉与翘动、定位后零件摆动是主要原因。团队采取“标准化作业+工装优化”双管齐下的策略:制定刀具刃磨指导书,明确操作步骤和验收标准;优化夹具卡爪布局与定位块位置,消除干涉并提升稳定性。2023年6月至11月,该型号拨叉平均合格率提升至99.2%,成功解决这个长期难题,成果获得第七届中央企业QC成果发表赛三等奖。 从这两起案例可以看出,基层QC活动的意义不仅在于单点指标的提升,更在于形成可复制的“方法体系”和可积累的“过程资产”。一上,数据化分析和验证机制减少了经验决策的不确定性,为企业推进精益制造提供了有力工具;另一方面,成果固化为作业指导书、点检标准和工装参数后,能有效降低人员流动带来的质量波动,促进技能传承与团队协作。未来,随着农机装备向高可靠、智能化方向发展,质量管理将从终检把关转向全过程预防控制。深入完善基层质量改进激励机制、加强设备健康管理与工装数字化监控、推动质量数据与工艺设计及供应链协同,将成为企业提升竞争力的关键路径。

从洛阳涧西区的老工业基地到新时代的智能制造高地,中国一拖的实践揭示了一个深刻道理:质量创新的生命力始终扎根于生产一线。当无数这样的QC小组在产线上发挥智慧,中国制造迈向高端的步伐必将更加坚实。这正是“工匠精神”在新时代的最佳诠释——用科学方法解决具体问题,以点滴改进推动产业进步。