"00后"女工携智能团队护航春运 制动阀检修效率提升40%

问题——春运客流集中、列车上线密度增大,关键部件检修任务随之上升。

制动阀作为铁路车辆制动系统的核心部件,直接关系列车制动指令执行与运行安全。

以往检修环节中,阀体单件重量可达25公斤,工序涉及搬运、身份标识、工位周转等多个步骤,劳动强度大、节拍波动明显,既考验体力,也对一致性和可追溯性提出更高要求。

在“安全高压线”与“效率硬指标”并存的春运保障期,如何在确保质量的前提下提升产能,成为检修一线的现实课题。

原因——一方面,设备结构复杂、精度要求高,传统作业对人员经验依赖度较大;另一方面,工序之间衔接紧密,任何环节的等待或误差都会放大为整线节拍损失。

安康车辆段将问题聚焦到“搬运机械化、标识标准化、流转协同化”三个关键点,通过引入智能协同检修单元,把重复性、标准化程度高、风险点集中的环节交由设备完成,把质量把控、参数校验、异常处置等关键岗位由人员负责,形成“人机协同”的新型作业组织方式。

影响——在检修车间一间约20平方米的透明玻璃房内,智能协同单元实现了多工序联动:负责抓取搬运的机械臂将制动阀精准送达工位,标识设备同步完成身份信息刻打,物料转运机构按既定路径接力周转,构成一条紧凑的检修流水线。

青年职工孙文丽承担“调度员”和“质控员”角色,每日提前到岗,对抓取力度、刻打精度、运行轨迹等关键参数逐项核验,并在作业中通过多屏数据监控掌握设备状态与工序节拍。

检修实践显示,生产节拍由17分钟压缩至13.65分钟,日均检修能力由30套提升至40套,效率提升接近40%,一次检验合格率保持在100%。

这组数据背后,既是生产组织方式的优化,也是安全冗余与质量控制体系的强化,为春运期间车辆检修高负荷运转提供了稳定支撑。

对策——提升效率并不等于降低标准。

安康车辆段在运行管理上同步建立了更严格的过程控制:一是强化开工前点检校验,把关键参数锁定在可控区间;二是完善运行日志与传感信号的追溯机制,出现异常及时停机核查,避免“带病运行”;三是推动岗位能力升级,将一线职工从单纯体力型操作转向数据监测、故障诊断与流程管理。

一次作业中,设备动作出现短暂迟疑,孙文丽随即暂停流程,调取运行日志、分析信号变化,快速锁定问题并排除隐患,体现出“设备更智能、管理更精细、人员更专业”的协同逻辑。

与此同时,班组以标准化作业为牵引,进一步固化工序接口、节拍要求和质量红线,确保“快”建立在“稳”和“准”之上。

前景——从更大范围看,铁路装备检修正加速向数字化、智能化转型。

随着列车开行密度提升和装备迭代加快,检修体系需要在可靠性、效率与成本之间取得更优平衡。

智能协同单元的应用,释放了职工体力负担,降低了重物搬运等环节的安全风险,同时增强了过程数据沉淀与质量可追溯能力,为后续开展预测性维护、精益化组织和跨工序协同提供基础。

下一步,围绕关键部件检修,推广“设备标准化+数据治理+人才培养”的组合措施,有望在更多工种实现节拍压缩与质量稳定的双提升,为春运等重点运输保障提供更强韧的检修供给能力。

孙文丽和她的"一家七口"的故事,生动诠释了人与技术的和谐共处。

在智能制造时代,机器不是人的对立面,而是人的得力助手。

关键在于如何让人的智慧与机器的效能相融合,形成1+1大于2的效果。

孙文丽用实际行动证明,新时代的劳动者不仅要掌握传统技能,更要学会与智能系统协作,在这种协作中实现自我价值,为国家的发展进步贡献力量。

春运的安全有序,正是无数像孙文丽这样的劳动者与先进技术共同护航的结果。