在新疆八一钢铁集团有限公司蒙库矿业选矿厂的破碎生产一线,班长马林锋用精细化管理和数据驱动的方式,为企业高质量发展注入了新的活力。
他的工作经历充分说明,在当今企业竞争中,产业工人的专业素质和管理能力已成为推动企业发展的重要力量。
问题的发现源于责任意识。
2023年2月,马林锋从运行作业区转岗至破碎生产一线。
初到岗位的他并未急于指挥,而是用三个月的时间进行全面观察。
在这个过程中,他发现了一个突出问题:车间内数十台胶带机和上百个滚筒频繁出现磨损、跑偏现象,每月维修费用高达十几万元,这笔开支成为制约生产效益的瓶颈。
面对这一状况,马林锋没有选择被动应对,而是决心从根本上解决问题。
问题的分析体现了专业精神。
为了找到故障的真正原因,马林锋放弃午休时间,连续两个月跟踪每一台设备的运行状况。
他用笔记本详细记录了滚筒磨损的具体位置、磨损速度、皮带划伤的集中点等数据。
通过系统分析,他精准锁定了问题根源:滚筒耐磨胶板磨损后导致胶带机纠偏困难,进而引发皮带跑偏、打滑、划伤、断带等连锁故障。
这一发现将维修工作从被动应急转变为主动预防。
对策的实施彰显了管理创新。
基于问题分析,马林锋迅速带领团队开展"滚筒包胶专项整治行动",制定了"无胶面不上线"的严格标准,确保每个投入使用的滚筒都符合质量要求。
同时,根据设备实际运行情况优化更换周期,避免过度维修造成的费用浪费。
项目实施后,皮带机事故率大幅下降,年维护成本显著降低。
成本控制的思维贯穿全过程。
在废旧物资利用方面,马林锋同样展现了精细的"账本意识"。
他积极推动各区域下线损坏设备的修复再利用,包括皮带滚筒、磁选机筒体、重板支撑辊等。
将下线的废旧皮带裁剪后用于制作设备防护挡板,累计修复包胶滚筒80个,直接节约成本数十万元。
最具说服力的案例来自615重板给料机的修复。
这台设备的主传动轮已服役11年,传动齿严重磨损。
若按常规更换需要10天,正值生产旺季无法承受如此长的停机时间。
马林锋创新性地提出整体吊装更换方案,最终在16小时内完成检修,节省更换费用15万元。
对于下线的主传动轮,返厂维修需要50万元和三个月时间。
马林锋带领团队运用堆焊技术,经过14天的精心修复,使设备恢复原有功能,又节省了13万元维修费。
这些案例充分体现了"算账经营"的实际效益。
技术创新推动了生产模式升级。
今年5月,马林锋主导实施的岗位云端智能监控项目成效显著,推动卸矿作业向智能化、高效化、精准化方向转变。
通过技术赋能,生产管理从"人工值守"转向"云端智能监控",在降本增效、安全改善、数据精准等方面取得明显进展,既保障了人员和设备安全,也为企业高质量发展奠定了基础。
人才培养是长期支撑。
马林锋深知,技术革新是提升企业竞争力的核心动力。
他在主导一系列技改项目的同时,也注重对青年职工的培养和指导,将专业知识和管理理念传授给下一代产业工人,形成了良好的人才梯队。
马林锋的故事生动诠释了"工匠精神"在新时代的丰富内涵。
在推进新型工业化的征程上,需要更多像他这样既扎根一线又勇于创新的产业工人。
他们的实践不仅为企业创造了实实在在的经济效益,更为中国制造业转型升级提供了可复制的经验。
这提醒我们,实现高质量发展既要仰望星空谋划长远,更要脚踏实地解决当下问题,在平凡岗位上书写不平凡的篇章。