近来鼎宇公司把数字孪生与全流程大数据结合起来,让钢铁生产实现“看得见、算得准、控得住”,还推出了数字化钢厂和质量分析系统。为了把算法与工艺真正联系起来,5月19日,鼎宇公司邀请了炼钢所工艺专家杜善国,给LF和RH精炼工艺进行了一次“硬核”培训。这次培训采用了“线上+线下”的混合模式。 培训开始,杜善国先给大家展示了三张图:精炼炉布置图、系统流程图还有控制功能规格书,用不同颜色的笔把关键节点圈出来。他解释道:LF炉负责成分微调,RH炉负责温度和脱气,两者就像篮球场上的控卫和中锋一样重要。接着他给大家演示了临沂项目的数据:同一炉钢水,LF升温曲线多踩一脚,RH真空度提前开启2分钟,硫含量就从0.008%降到了0.004%,成品合格率提升了3个百分点。 讲到脱气环节时,有同事提出问题:“真空槽里泡沫太多怎么办?”杜善国没有直接回答,而是给出了三个变量:氩气流量、钢液面和槽位深度,让现场同事分组计算。五分钟后答案就出来了:把氩气流量下调10%,槽位上移5厘米,泡沫高度就能下降40%。现场响起热烈的掌声。 培训持续了五小时,虽然时间紧迫但收获满满。下午两点结束时,线上群依然热闹非凡。有人上传自家数据求“会诊”,还有人@专家周末能不能加班答疑。员工们纷纷表示这次收获很大:对精炼工序的理解从“差不多”升级到了“可计算、可优化”。大家开始觉得智能化不是口号,而是能落地的生产力。 这次培训结束后当晚,研发团队立即开会复盘。他们列出了三张待办清单:把LF升温模型嵌入算法实现三维联动;建立RH真空度自适应模块根据钢种调节抽速;构建“工艺知识图谱”让新员工快速掌握老炼钢人的经验。 目标很明确:把这次培训的收获变成产品功能。让数字化真正融入工艺的土壤里。这次培训不仅仅是一场讲座,更是对精炼炉技术的一次全面提升。鼎宇公司通过数字孪生赋能,让LF和RH精炼工艺实现了新的突破。从图纸到炉膛的讲解、互动式的问答环节,让每个人都参与其中并收获满满。从“差不多”到“可计算、可优化”,员工们真切感受到智能化不是口号而是生产力的体现。 这个五月十九日对于鼎宇公司来说意义非凡:“硬核”培训让大家看到了数字化发展的前景。 把LF升温曲线多踩一脚、把RH真空度早开2分钟就把硫含量从0.008%降到了0.004%,成品合格率提升了3个百分点。 接下来的时间里,“五小时不够用”的热情会继续延续下去:“把知识写进代码”,把优化写进系统。 用员工的话说:“今天吃的不是饭,是干货。”智能化不是口号而是落地的生产力。 鼎宇公司深耕数字孪生与全流程大数据两大方向,先后推出数字化钢厂与质量分析系统,“看得见、算得准、控得住”的钢铁生产方式正在形成。 这次培训采用线上线下混合模式,对LF与RH精炼工艺进行了一场穿透式培训。 从图纸到炉膛的讲解让关键节点一目了然:“LF炉负责成分微调”,“RH炉专攻温度与脱气”,两者缺一不可。 真空槽里泡沫太多怎么破?三个变量让答案自己跳出来:“氩气流量下调10%”,“槽位上移5 cm”,“泡沫高度下降40%”。 建立“工艺知识图谱”,让新人三天上手老炼钢人三年经验成为现实目标之一。 线下培训结束后群里热闹起来:有人上传数据求“会诊”,有人请求专家周末加班答疑。 这个五小时虽然短暂但收获满满:从“差不多”到“可计算、可优化”,智能化不再是口号而是落地的生产力。 鼎宇公司深耕数字孪生与全流程大数据两大方向,先后推出数字化钢厂与质量分析系统,“看得见、算得准、控得住”的钢铁生产方式正在形成。 这次培训采用线上线下混合模式,对LF与RH精炼工艺进行了一场穿透式培训。 从图纸到炉膛的讲解让关键节点一目了然:“LF炉负责成分微调”,“RH炉专攻温度与脱气”,两者缺一不可。 真空槽里泡沫太多怎么破?三个变量让答案自己跳出来:“氩气流量下调10%”,“槽位上移5 cm”,“泡沫高度下降40%”。 建立“工艺知识图谱”,让新人三天上手老炼钢人三年经验成为现实目标之一。 线下培训结束后群里热闹起来:有人上传数据求“会诊”,有人请求专家周末加班答疑。 这个五小时虽然短暂但收获满满:从“差不多”到“可计算、可优化”,智能化不再是口号而是落地的生产力。