今天我们要聊聊塑料加工废气处理的事儿,有两个实际案例挺有意思,我就结合自己的经验给大家讲讲。这事儿吧,其实就在华东地区,某家大厂专门搞PVC塑料板材,一天能磨出50吨货。因为它用的是高温挤出和压延这两步工序,所以会冒出一堆让人头疼的废气,里面有氯乙烯单体、氯化氢,还有增塑剂挥发出来的味道。环保部门去查了一下,发现厂区周围的空气质量确实不过关,直接下了死命令,让他们仨月内把治理设施给改了。 这家企业的废气主要是从三个地方冒出来的:第一个是混料工序,这时候粉尘会比较多,还能闻到点增塑剂挥发的味儿;第二个是挤出成型的时候,氯乙烯单体、苯系物还有非甲烷总烃这些东西就跑出来了;第三个是压延冷却环节,增塑剂里的邻苯二甲酸酯类会被挥发出来,还有少量氯化氢混在里头。算下来,废气的总排放量差不多有12000立方米每小时,温度在80到110度之间晃悠,颗粒物浓度大概200毫克每立方米,有机废气浓度在350到500毫克每立方米之间。 针对这个情况,我们设计了一套“预处理加催化燃烧再加碱洗塔”的组合打法。高温废气首先得经过旋风除尘器把大颗粒物给拦住,接着进喷淋塔降温到50度以下,顺便把水溶性的污染物给洗掉。降温后的废气就送到活性炭吸附床上头来,有机污染物被活性炭给吸进去了,干净的气儿就顺着烟囱排走了。为了防止停工维修麻烦,系统里设了两个吸附床轮着干活。 等到活性炭吸饱了污染物之后(一般两三天就需要轮换一次),就得用120度的热空气来把它“脱附”一下。脱附出来的高浓度废气再被送到催化燃烧室里去烤一烤,温度控制在300到350度之间还有催化剂帮忙分解,最后这些有害气体都被烧成了CO₂和水。最后再经过碱洗塔把残留的氯化氢这些酸性气体给滤掉。 这套设备跑起来之后,第三方检测机构一直盯着看:非甲烷总烃的排放浓度降到了20毫克每立方米以下;氯乙烯单体完全查不到了;氯化氢的浓度也压到了5毫克每立方米;颗粒物也没超过10毫克每立方米。这些数据都比那个《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的要求要好得多。 对企业来说好处也很实在:他们一年少往外排了45吨VOCs(挥发性有机物);周边居民投诉的事儿也少了90%以上。这就叫一举多得嘛!