一、问题背景:高硫原油占比攀升,加工压力随之而来 今年2月,兰州石化进厂原油中,哈萨克斯坦原油占比达到42%;哈油属于典型的高硫重质原油,硫含量高、腐蚀性强,长期大比例加工对装置材质、工艺稳定性和产品质量控制都带来不小的压力。此外,高硫原油掺混调和过程中,若配比不当,容易引发下游装置波动,影响产品合格率和整体效益。 如何在保障装置安全稳定的前提下,实现高比例高硫原油的高效清洁转化,成为兰州石化今年生产工作的重要课题。 二、原因分析:原料结构调整,倒逼技术能力升级 近年来,国内炼化企业普遍面临原料多元化的压力。受国际原油市场变化和国内资源配置需求驱动,不少企业加大了对中亚、中东高硫原油的采购。哈萨克斯坦原油供应渠道稳定、采购成本意义在于竞争力,逐步成为兰州石化的重要原料来源。 但原料结构的调整不是一步到位的事。高硫原油带来的腐蚀风险、工艺适配要求和产品质量隐患,都需要在技术层面系统应对。这个现实,推动兰州石化加快技术攻关,将劣质原油的高效利用能力纳入核心竞争力建设。 三、对策举措:精准配方与全流程管控共同推进 面对上述挑战,兰州石化从工艺、原料和质量三个维度同步发力。 工艺优化上,公司聚焦550万吨/年常减压装置,针对性调整工艺配方和操作参数,加强高腐蚀风险部位的实时监测,并根据原料性质变化动态调整防护方案,确保核心装置长周期稳定运行。 原料调配方面,技术团队经过多轮计算与模拟验证,确定了青海原油与哈萨克斯坦原油的最优掺混比例及配套工艺路线,兼顾原料性质互补与下游加工适配,有效降低了单一高硫原油带来的质量风险。 质量管控方面,各相应机构联动建立了覆盖原料入厂、掺混调和、装置加工、产品出厂的全流程责任追溯机制,将质量管控责任落实到具体环节和岗位,形成闭环管理。 四、实施成效:指标全面达标,清洁生产与效益两不误 上述举措取得了实质性成效。截至3月3日,兰州石化今年累计加工哈萨克斯坦原油和巴彦原油31.8万吨,炼油装置保持高负荷运行,混合原料各项指标均满足下游加工要求,主要产品合格率达到100%。 这一结果表明,兰州石化已初步建立起一套适应高比例高硫原油加工的技术体系,达成了劣质原油"吃得下、稳得住、产得好",清洁生产与经济效益之间找到了可行的平衡点。 五、行业前景:实践经验具有推广价值 从行业角度看,兰州石化此次攻关不止于自身。随着国内炼化行业原料多元化趋势持续深化,高硫劣质原油的高效利用将成为越来越多企业面临的共性问题。兰州石化在工艺配方设计、掺混比例优化和全流程质量管控上积累的经验,具有较强的可复制性,有望为行业同类原油加工提供参考。
从"能炼"到"善炼",考验的不只是单点技术,更是系统工程能力。兰州石化以配方优化为牵引、风险防控为底座、协同机制为保障,推动高硫原油实现清洁高效转化,既为年度稳产增效打下基础,也为炼化行业应对原料多元化挑战提供了一个可借鉴的实践样本。