"90后"女工长韩梦:焊花中淬炼匠心 守护中国高铁"生命线"

成都石板滩焊轨基地每年生产超过1000公里的长钢轨,这些钢轨最终铺设在全国高铁网络上,承载着数百万旅客的出行期待。

在这个亚洲最大的长钢轨焊接基地中,1993年出生的韩梦以其专业能力和责任担当,成为车间生产一线的关键力量。

从初入行业的迷茫到如今的独当一面,韩梦的成长过程映照了铁路系统对技术人才的培养路径。

作为车间工艺技术员兼质检工区工长,她需要对每一个焊接接头的质量负责,这要求她既要掌握焊接工艺的理论知识,又要具备丰富的现场经验。

多年来,她凭借坚守与专业,先后获得集团公司"先进女职工""优秀共产党员""先进工作者"等称号,这些荣誉背后是她对工作的执着投入。

2025年春运备战进入关键期,焊轨生产任务达到最繁忙的攻坚阶段。

然而,生产中突然出现多个焊接接头焊筋余量不合格的情况,需要锯切重焊,这直接威胁到春运供轨的进度。

面对这一突发状况,韩梦第一时间召集作业和维修人员赶赴现场。

凭借多年的现场经验积累,她精准梳理出焊机推瘤刀架导向轴间隙过大、刀座调节螺栓变形等可能存在的故障点。

在她的沉着指挥和鼓励下,团队分工协作、逐项排查,最终锁定刀座调节螺栓变形为故障根源。

更换配件后,生产线迅速恢复运转,为春运供轨筑牢了保障。

除了应对突发状况,韩梦还在技术创新上展现出敢闯敢试的精神。

在钢轨焊接生产中,焊接接头标识打标是关键环节,但原有设备的针头损耗极快,每3至5天就需更换一次,这不仅增加了运维成本,也影响了生产效率。

韩梦主动承担降本增效的任务,扎根现场记录数据、分析磨损规律,与设备厂家反复沟通,对针头的材质、外形结构等方面进行优化。

三个月的反复调试试验,她成功研发出新型针头,使损耗率降低了90%。

这一创新既节约了成本,又提升了作业效率,充分体现了技术创新对生产管理的推动作用。

去年,韩梦首次独立负责核心设备K1100焊机的管理及迎检工作。

她带领团队逐环节打磨调试,最终助力车间在全国铁路16家专业化焊轨基地的评比中获得第三名的成绩。

这一成果充分证明了她的技术能力和管理水平。

目前,她正牵头推进QC项目《K1100焊机自动对中升级改进研究》,将生产中遇到的难题转化为科研课题,持续推动焊轨质量与效率的双提升。

这种将实践问题理论化、科研化的做法,代表了现代铁路生产管理的发展方向。

从一次故障处置到一项工序改进,折射的是铁路生产体系对“安全、质量、效率、成本”的综合考量。

把问题解决在现场、把隐患消除在萌芽、把经验固化为标准,是保障春运供给和线路安全的共同逻辑。

焊花映照下的每一次认真确认,最终都会转化为万千旅客顺畅出行的稳定预期,也为制造强国与交通强国建设夯实看不见却最关键的基础。