上汽大通总装车间的“微改善”革命

750台/日这个产量背后的奥秘,得说说上汽大通总装车间的“微改善”革命。疫情那阵子过去后,第一道生产的“红线”又被刷新了,大清早厂区被第一缕阳光照亮,屏幕上跳出的750台/日数字红得亮眼——这就是他们交出的答卷。既没喊什么口号,也没搞什么铺张的宣传,他们靠一系列不起眼的小改动就把效率和质量都给拉上去了。 要提升效率,他们最先动的是那些卡住脖子的环节。他们把内饰一工段跟门线分装工段凑在一块儿拼起来了,再把空调支架和空调总成从内饰二线搬到了一线4班组。这样一来,人少了1个人,整体效率反而抬升了2%。这看似简单的调换背后,是把节拍时间和人员负荷算得秒秒精准。 还有发动机线也动了起来。以前变速箱换个型号,整条线就得停摆20分钟。现在他们把分动器线下合成前置了,总成件直接排好顺序上线。那些堵着的点被“吃掉”了,每日的切换损失时间马上归零。 包装方面,他们通过整理整顿、合理设定Min/Max值、重新排料架还有包装瘦身这几招儿,把近百种多余包装给清掉了。走路浪费的时间少了近千秒。零件不再躺着不动,员工也不用满场跑了,现场看着特清爽。 质量这块儿他们也下了功夫。比如对线束接插件就用了对症下药的办法,把失效点位TOP项一个个都给解决了。以前难插、瞎插、没防错那些毛病都给整明白了。 还有就是零件不落地的包装法。把零件垫离地面20厘米搞活动,质量风险提前锁进防错装置里去。改得虽小,但把返工这两个字彻底从字典里抹去了。 他们干的不是那种轰轰烈烈的大事儿,就是每天抬头看见的小问题。持续发现、持续微调就能把浪费和失误换成实实在在的收益。这些小改动层层叠加下来,750台/日的纪录也就顺理成章了。往后他们还得盯着下一道小缝隙看呢——那儿肯定藏着下一次产量和质量双提升的突破口。