茂名石化三年的长周期改造

有这样一台机器,原先国产化密封寿命只有半年,给茂名石化带来了巨大的经济损失,所以我们决定给它来个三年的长周期改造。这台J-201压缩机是英国豪顿制造的螺杆压缩机,进口密封寿命只有半年。 首先把氮气吹扫所需的气体注入给丁二烯,并计算出每年白白损失了566吨。如果按9000元每吨计算,这个数据高达500万元,真是让人头疼。而且丁二烯在塔内积聚氧气,就会引发聚合反应,这也会造成更严重的问题。综合考虑能耗、物料损耗和聚合风险这三个因素,端面接触式机械密封成了唯一的选择。 这台压缩机里有96%丁二烯、3%炔烃和1% DMF阻聚剂。有三个主要的难点:丁二烯在50℃以上就容易自聚,积碳会堵塞补偿元件;DMF渗透石墨会产生摩擦热导致石墨脱落;介质对橡胶辅助密封圈也有腐蚀性。 最终选定静止多弹簧结构作为密封选型方案。考虑到转速高、直径大等情况,弹簧材质选用Hastelloy-C合金。这种材质抗应力腐蚀断裂概率最低。同时把端面比压降低到极限值以下。改造前后的数据对比显示发热量降了41.2%和32.5%,积碳量也减少了很多。 石墨选择了肖氏硬度110、抗折强度85 MPa的进口超强度石墨来抵抗积碳颗粒冲击。同时弹簧选用Hastelloy-C合金提升了寿命预测值3倍。 每套密封都在API试验台上完成了静态、动态和泄漏量等考核。只有数据达标才会贴上出厂合格证。 经过这次改造后,最长连续运行时间达到了1078天,比之前翻了近两倍。而且停机检修次数也明显减少,每年少停两次机就给企业节省了1400万元的综合收益。 经验固化了三条锦囊:先算后干、窄端面+低比压是缓解积碳的“黄金组合”,还有静止补偿+高端材料是高转速大直径的“保险栓”。 这种方案也可以应用到其他类似工况的螺杆压缩机、丁二烯系统和高温聚合介质场景中去。茂名石化计划把这套模型推广到更多关键机组上去。