华东一家年产能破1000万条轮胎的工厂,在2021年3月启动了一项橡胶粘合剂废气治理工程。这次投资了850万元的大动作,就是为了把那套老旧的系统给彻底翻新。这活儿在当年9月就搞定了,特意把风量调到了每小时8万立方米。原来的毛病在于这三个生产环节——混炼、压延还有硫化。废气里头的名堂可真不少,有刺鼻的NMHC,浓度在200到350毫克每立方米之间,还有苯系物这种有毒的有机物,浓度能到50到120毫克每立方米。硫化氢的含量也有20到50毫克每立方米那么多,甚至还有二硫化碳CS₂和颗粒物。 为了对付这些难缠的东西,设计师拿出了一套“预处理+催化燃烧+深度净化”的组合拳。先在各个污染源点都加上了集气罩,再用变频风机来调节风量,好让废气别乱跑。预处理阶段先用喷淋塔把大颗粒和水溶性的气体给洗掉,接着再用干式过滤器把那些微小的粉尘给截住。核心环节是RCO催化燃烧装置,这里面装了3个催化剂床层,温度控制在280到350摄氏度之间。热量要是都浪费了可不行,热交换器把这些余热给回收了回去。 最后还要经过深度处理这道关:活性炭吸附塔专门对付那些残留的有机物,碱液洗涤塔负责除掉酸性气体。这套系统装了PLC自动控制,基本不用人盯着看了,数据能直接在千里之外的电脑上看到。检测结果出来后让人挺满意:非甲烷总烃降到了15毫克每立方米以下,苯系物更是低于2毫克每立方米,硫化氢和颗粒物的浓度也都在达标线以内。 按照国家标准GB27632-2011算下来,这系统的表现简直完美。不仅一年能把120吨的VOCs给减下来,回收的热能利用率也超过了75%。算下来运行成本比老系统省了30%,这就好比是花了同样的钱办了大事。